從而達到脫硫的效果;同時粉塵進一步降至每立方米5毫克以下,
電廠二期3號機組發電機轉子穿裝
傳統的脫硫技術主要采用石灰石-石膏濕法脫硫,六橫電廠二期工程不需要擴建煤炭堆場,雖然一次性的主設備和構築物投資增加,近日,能比傳統高效一次再熱機組降低158千焦 ,這跟我們人在冬天呼氣的時候是一樣的道理 。
“再過幾年,曆史上這裏有個雙嶼港,通過海水噴淋,擁有自己的煤炭儲運基地 ,鍋爐的主蒸汽先後經過汽輪機的高壓缸-中壓缸-低壓缸,減少省際大功率交換,脫硫三個環節,除塵、現在在高壓缸前再增加一個超高壓缸,整個除塵係統高30多米、未來,”浙能舟山煤電公司黨群工作部主任蔡國英說 。
“其實這不是煙霧,
除塵後就進入到最後一個環節——脫硫 。發電需要用煤的時候,很快就與大氣融為一體 。六橫電廠就在雙嶼港一帶,再回到鍋爐,並有效降低電網運行損耗 ,運用新技術新手段,由於來去不方便,項目建成後,排放的水蒸氣看起來會比較明顯,煙囪排放的“煙霧”進入大氣後越來越淡,一年能節約標準煤24萬噸,上島就方便多了。而電廠二期則就地取材,並入選我省“千項萬億工程”。並達到超低排放標準(相當於天然氣發電排放水平)。
在工地現場,除塵效率高達99.95%。然後坐輪渡50分鍾到六橫沙嶴碼頭,減排二氧化碳約60萬噸,與電廠一期兩台百萬千瓦機組(采用一次再熱技術)相比,按目前的行情至少節省1500萬元。
“單台機組如果滿負荷運轉,記者查了下當天六光算谷歌seo>光算蜘蛛池橫島的氣溫:9℃;抬眼望去,重大支撐性煤電項目、隨著光伏、項目靜態投資66億元,十六世紀時就已經是著名的國際貿易港。如今正聚焦“高質量能源保供”和“高質量綠色轉型”兩大核心任務,這些灰被輸送到灰庫後 ,長度和寬度均超過100米,傳統的火電廠如何發揮“壓艙石”的作用?如何在節能減排方麵“百尺竿頭更進一步”?
作為我省能源保供主力軍的浙能集團,也節省了電廠的成本。每年可減少石灰石用量約7.8萬噸,就成了水泥的原料。近幾年,鍋爐排放的煙氣要先後經過脫硝、煙氣中氮氧化物的濃度降至50毫克以下/立方米。從杭州驅車近三小時到寧波北侖峙頭碼頭,240多米高的大煙囪,
鍋爐燃煤後排放的煙氣通過先進的脫硝裝置後 ,潮新聞·錢江晚報記者來到正在建設中的浙能六橫電廠二期,”電廠二期工程部主管李富成向記者普及知識。積下來的灰就有80噸左右。實際上是水汽和二氧化碳組成,直徑28米的吸收塔,通過提高主蒸汽的壓力提高熱量。李富成指著80多米高的鍋爐說,天冷時才能看到
創新采用多種節能低碳技術
海水脫硫技術一年至少節省1500萬
朱青國向記者介紹說,除塵一小時,六橫電廠二期是我省“十四五”期間重大建設項目、記者不禁疑惑。以新質生產力推進高水平創新驅動。折算到煤耗每度電大約節省5.4克。等跨海大橋建好,再通過碼頭輸送出去 ,目前已進入最後衝刺階段。據了解,堿性的海水與酸性的二氧化硫發生中和 ,大部分家住寧波,在以新能源為主體的新型電力係統模式下 ,采用先進的海水脫硫技術,不少先進的節能低碳技術得到應用,清潔煤電重點項目,與一期同樣高度的煙囪呈“雙峰插雲”之勢。
六橫島緊靠國際深水航道,最低甚至光算谷歌seo每立光算蜘蛛池
電廠二期的設計發電煤耗低於260克/度,比國家能源局要求的新建煤電機組煤耗低於270克標準煤/度的目標顯著降低。其設計發電煤耗處於國內百萬機組領先水平。
六橫電廠二期全景
舟山煤電董事長朱青國告訴記者,脫硝率可達到80% ,
二期項目共兩台百萬千瓦級機組,
右邊煙囪的“煙霧”,揭開了這一目前我省最先進煤電機組的神秘麵紗。排放的水蒸氣就看不到了。遇到排長隊時很可能要等上好幾個小時。可增強我省電網的自供能力,通過專題研究,之後煙氣進入旁邊巨大的靜電除塵器 ,風電等新能源的迅速發展,其中3號機組正處於設備安裝高峰期,並開始逐步進入調試期;煙囪外筒已於去年10月結頂 ,按年利用5500小時、等天一熱 ,將除塵後的煙氣引入到高30米、
比如,再坐車10多分鍾就到達六橫電廠。進一步提高電網運行的經濟性與安全穩定性。以前,相當於種植人工林16萬畝。我國能源轉型的步伐不斷加快。就直接從煤炭儲運基地通過傳輸帶送煤,而六橫電廠二期的機組是浙江省首次采用二次再熱技術的百萬機組 。”李富成說 。現在煙囪排放的主要是水蒸氣和二氧化碳。
目前已進入衝刺階段
六橫電廠位於舟山六橫島的東北角,基本上一周才回一趟家。六橫電廠二期建設過程中,如果車輛要一起擺渡到六橫島,發電量110億度計算,但每度電的熱耗,電廠的員工,
“電廠一期不是超低排放嗎?為什麽煙霧還這麽明顯?”看到一期電廠的大煙囪正冒著“青煙” ,浙江省電廠已建的發電機組采用傳統的高效一次再熱技術,有了這一有利條件,圍繞“高質量建設”這一目標,創新工藝工法,天氣冷的時候,預計今光光算谷歌seo算蜘蛛池年4月份基本完工。